近日,特鋼公司二區對爐門氧槍的多發故障進行綜合解決,既消除了設備隱患,又提高了設備性能。
二區電爐現有一套自耗式爐門氧槍,冶煉時在爐門處對爐內吹氧,實現快速融化爐門口廢鋼,有效地脫硅、脫部分磷和碳,造好的泡沫渣,實現高效低能煉鋼。隨著生產年限的增長,爐門氧槍的設備老化,出現多發性故障,電爐冶煉周期增長,影響煉鋼的正常生產節奏。
作業區組織相關機電液點檢員分析問題,制定解決方案。機械方面,對壁旋轉磨損嚴重的軸承進行更換;每次檢修認真檢查小壁箱體內的給進機構,并做好潤滑;嚴格做好主氧氣管的防護和控制箱內氣動電磁閥的管路防護。液壓方面,清洗油箱防止液壓油變質,定期清洗換向閥。電氣方面,更換了老化的控制電纜,測試每一個電磁閥頭的導電性能,更換控制柜內不穩定狀態的繼電器。各崗位點檢員做好設備更換記錄工作,按周期更換常耗件。在此基礎上,點檢員總結了“爐門氧槍基本故障處理方法”,并培訓四班人員,使其能快速地處理常見的小故障。